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數控機床維修的處理方法

發表時間:2017/05/01 00:00:00  瀏覽次數:2179  
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數控機床常采取的處理方法


  對於(yu) 維修大型進口機床來說,對PLC程序的理解不能完全建立在PLC語句結構和邏輯控製上,更多的是對機床的機械結構,以及加工工藝過程的充分理解、掌握這些對分析PLC程序往往能起到事半功倍的作用,
  
  直觀法
  
  例1:一台德國MAHO公司生產(chan) 的五軸聯動數控鏜銑床,數控係統為(wei) 飛利浦係統。在一次傳(chuan) 輸數控程序中,由於(yu) 處理不當,將CPU板的傳(chuan) 輸接口燒壞。將CPU板拆下,仔細觀察,發現在RS232接口處有明顯焦糊痕跡。在放大鏡下仔細觀察,將斷線處重新跳接:並更換一塊8255芯片,最新安裝至機床上,將機床參數輸入,機床恢複正常。該CPU板一直運行至今,運行狀況良好。
  
  自診斷功能分析法
  
  例2:一台武漢重型機床廠生產(chan) 的16米大立車,在一次加工過程中突然出現43號報警(PLC未準備好工作)。讀出ISTACK中的故障代碼34,查閱西門子840C診斷手冊(ce) ,內(nei) 容為(wei) :接口-DMP模塊啟動錯誤。檢查包括手持單元在內(nei) 的所有DMP模塊,發現連接地麵操縱台的DMP模塊底板沒有上電。查閱電氣圖紙發現為(wei) 之提供電壓的一空氣開關(guan) 跳閘,將其合上故障消失。
  
  係統複位法
  
  例3:捷克SKODA公司的一台數控鏜銑床,數控係統為(wei) 西門子840C係統。一次加工過程中出現43號報警(PLC未準備好工作)查閱西門子診斷手冊(ce) ,故障原因為(wei) 一般數據接口連接的硬件或軟件故障或者是PLC機床數據錯誤或與(yu) 用戶程序不一致。重新上電複位後,故障現象發生了改變,數控係統CSB板(中央服務板)上PowerLED為(wei) 綠色而out-puterrLED為(wei) 紅色。43號報警依然出現,而機床X,Y,Z,U,W軸均被封鎖,液壓和靜壓係統不能建立,伺服驅動係統611D係列均出現報警情況,分析故障原因認為(wei) X,Y,Z,U,W軸被封鎖與(yu) CSB板輸出錯誤有關(guan) ,進入係統總複位界麵將PLC複位,運行NCKPOWERON此時原存儲(chu) 在USER/PLC菜單下的ANW-PLG文件被加載,43號報警消除,但是CSB板outputerrLED仍然顯示為(wei) 紅色,其餘(yu) 報警未消除。分析故障原因,可能是由於(yu) 上電過程中機床數據出現混亂(luan) 而造成還有的能是CSB板硬件本身故障。斷電拆下CSB板進行察看,沒有發現燒毀現象,進行清潔處理後,重新裝上報警依然存在。按照西門子公司提供的總複位方法,將CSB板撥段開關(guan) 置於(yu) “I”位重新上電,設定係統時間/日期,在MDD(機床數據對話)中加載備份在MMC硬盤上的機床數據,係統恢複正常.CSB板out-outerrLED紅燈滅,報警全部消除,液壓係統恢複正常。但是X,Y,Z,U.W軸依然不能運動,查看信息診斷,發現SKODA公司編製的一條子程序SPF793沒有運行,將SPF793調入NCK運行該程序,所有故障消除。此次故障的處理過程為(wei) 全方位的一次係統裝機,至於(yu) SPF793可能是SKODA公司自己編製的裝機子程序,須運行該程序解鎖機床各插補軸。
  
  PLC程序分析法
  
  數控機床最多,最頻繁的故障就是機床的某些邏輯功能無法實現。此時就需結合電氣原理圖,PLC程序,液壓原理圖等眾(zhong) 多資料進行分析,找出故障所在的原因,對其部件進行維修或者更換,使數控機床恢複正常的工作。
  
  例4:還是上文所說的武漢重型機床廠生產(chan) 的16米大立車,在使用過程中突然發現X軸同油槽大量往外溢油。檢查同油線路並沒有發現堵塞現象,查閱電氣原理圖發現供油的隻有X軸定時潤滑和定程潤滑兩(liang) 項。用編成器PG720現場實時監控,在PB10中發現控製中間繼電器9KY50的輸出點Q11.4程序如下:
  
  PB1O段5
  
  AT40:裝載T40
  
  LKT030.3;設置T40的時間為(wei) 300秒
  
  SET41;加載至T41
  
  ANT41;裝載T41
  
  LKT002.2:設置T41的時間為(wei) 2秒
  
  SET40;加載至T40
  
  CDB32;調用DB32塊A(0D0.10;X軸正向運動信號0D0.11;X軸負向運動信號)
  
  AT40;翻轉控製
  
  0T38;上電控製加油潤滑=Q11.4;控製9KY50繼電器
  
  此處的PLC控製的含義(yi) 就足在X軸運動時,利用T40和T41所沒置的翻轉時問對輸出Q11.4進行控製已達到定時潤滑的效果。監控PLC狀態發現邏輯運轉正常,監控9KY50發現完全按照PLC程序控製進行輸出,再檢查液壓電磁閥發現無論PLC有無輸出電磁閥都處於(yu) 常通狀態,也就足說任何時候都打油。拆下9KY50,用萬(wan) 用表測量,發現常開觸點粘連,更換新的中間繼電器,故障排除。
  
  替換法
  
  例5:一台德國溫加登公司生產(chan) 的500噸程控衝(chong) 床,裝有電子凸輪控製器。在一次使用過程中電子凸輪控製器報警,內(nei) 容為(wei) 係統故障,致使整個(ge) 機床癱瘓。將電子凸輪器拆下,發現其本身具有兩(liang) 塊一樣的電路板,且一塊電路板上報警紅色LED指示燈亮,另一塊完全正常,對調後故障發生轉移,證明其中一塊硬件有故障,將兩(liang) 塊板同時拆下發現共有8塊可拔插的芯片,對調其中的四塊,再次進行比較,故障現象沒有發生轉移,再對調剩餘(yu) 的二塊芯片,故障現象發生轉移,至此下去找出有問題的芯片。但由於(yu) 此芯片為(wei) EPROM片,將好的EPROM片中的程序利用寫(xie) 片機寫(xie) 入所購買(mai) 的同類型EPROM片,安裝後,故障現象消失。此次故障的排除完全使用的是替換法,逐步縮小故障的範圍,找出故障原因並加以排除。
  
  結語
  
  總之,數控機床的使用期中應重視保養(yang) ,重視技術資料的備份,同時應對數控機床的內(nei) 部係統間的關(guan) 聯進行學習(xi) 分析,了解相互間的關(guan) 係,以利於(yu) 維修時分析是硬故障還是軟故障,提高數控機床故障的判斷和維修能力
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